改变活性炭转炉托轮材质与结构 用以提高转炉的运转率,通过对很多活性炭转炉使用厂家的详细了解,发现转炉在使用中出现机械故障的***多的就是托轮支撑系统,经过详细检查和分析,发现有以下两点情况造成:
1. 很多所购买的的托轮,原设计的托轮基本上都是按照滚筒烘干机托轮的设计,由于转炉的整体重量超出烘干机多倍,托轮所承载的重量比原先烘干机托轮的承载能力要大好几倍,一般烘干机的托轮设计轮缘较薄,结构有减重孔,承载能力小,使用寿命短,且很多生产活性炭转炉设备的厂家不具有铸造的能力,使用的都是外协铸造,厂家规模大小不一,铸造的材质和质量层次不齐,没有化验的设备,导致同样尺寸的托轮毛坯,由于材质的不均匀导致硬点很多,材质质量达不到化验的标准,使用后多则7-10个月,少则3-5个月,托轮要么磨损严重,要么由于承载能力不够从而导致托轮易损、开裂,严重造成转炉的下塌,造成严重的事故,导致厂家的正常生产无法进行,维修费用、配件费用、维修时间等对厂家的经济效益严重受损。
2. 小的厂家没有设计能力,照葫芦画瓢,似是而非,没有按照设计的标准进行托轮的承载能力计算和设计,片面的按照烘干机的托轮套用,从而造成小马拉大车,更有减少托轮的和滚圈的直径比例,使得托轮的转速加快,导致托轮的磨损使用寿命减短.
奎钢 建材 机械厂通过很多的厂家反应,改变托轮的材质要求和结构设计,采用整体锻钢的材质取代原先铸钢的材质,由于反复的重力捶打,材质的致密性提高很多,消除了由铸造所引起的缩孔、夹砂、气孔等缺陷,整体的结构使得托轮无减重设计,托轮的厚度即轮缘的厚度,结构强度相对于铸造的托轮,提高2-倍,而且使用的寿命和承载力的强度大大增强,保证的转炉的运转率,提高了生产效率,保障厂家的生产经济效益.